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京东 11.11 红包
科技与狠活28: 全新节点,Dummy机械臂与自适应夹爪即将进入软硬件整合阶段,目前三相电机FOC控制+驱动系统调试完毕,SVPWM开环速度控制算法完成
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科技与狠活25: FOC全新方案优化设计完成,真正的英飞凌三相全桥逆变电路,全并联,小巧精致,满足小功率场景,用在dummy机械臂不错
科技与狠活29:基于FOC开环速度算法,控制三相无刷电机效果展示,整体还行,存疑最大算法限制电压超过2V电机抖动严重,可能和电机本身有关系,应该和驱动关系不大
科技与狠活系列9:自制ARM最强板卡STM32 H743IIT6,集高级功能于一体,让SDRAM实现32M内存扩展,效果很棒
科技与狠活0:重新优化,稚晖君DUMMY核心硬件手动焊接,调试,问题定位,解决,给你一个详细的硬件调试指南 。硬件告一段落,开启下一段
科技与狠活14:加完钢板,Dummy运动效果还行,实锤稚晖君DH参数是没问题的,时间允许给大家讲讲DH参数,真核心
科技与狠活10:避坑,最强ARM板卡,SDRAM技术验证,读写数据无出错,设计SDRAM的心愿已了
科技与狠活24: 书接上回,FOC矢量控制完美的波形已经产生,三相MOS驱动逆变控制测试接近预期,尖峰问题已经定位解决,记录下
科技与狠活19:忍不住快速讲讲三相MOS FOC磁场定向控制算法疑难点,讲着都难,还是分享下我推公式的总结吧,实在没法从头说,有问题评论区见吧
科技与狠活13:FDCAN组网,先点个灯吧,强大的CAN通讯第一阶段研究开始,后面逐点细说,第一步验证完毕
科技与狠活3: 手工活,带你走进详细的手搓贴片,虽然曲折,好歹dummy机械臂驱动,控制均正常
钢网,小焊台,听锡融化的声音,42电机驱动FOC控制板
科技与狠活23:FOC全国产MOS并联实现3相全桥逆变电路实验效果,无刷电机控制驱动板初步验证OK,不过V相存在尖峰,正在优化中
谐波减速机,可以动了,稚晖君机械臂复刻第一步
科技与狠活27:软件移植实现FOC开环控制算法完成,SVPWM波形已经产生,配套控制板下周打板并进一步完善闭环控制代码,Dummy无刷方案初见进展,闭环移植中
PLC伺服电机转一圈脉冲数伺服电子齿轮比一次讲明白
科技与狠活4: Dummy核心板,驱动板手搓后,系统调试问题说明,避坑指南,最新硬件优化
科技与狠活1:有点坑,还是说明一下,dummy复刻没那么简单,42电机驱动说明下潜在问题
科技与狠活18:三相MOS FOC矢量控制算法,实现旋钮开关的实验效果展示,没想到PID参数非常重要,成了成功失败的关键之关键。记录下
自制远程开关,有手就行
科技与狠活26:三相英飞凌MOS SVPWM波形驱动测试,8.2KHZ驱动测试效果呈现,波形完美,这块板子设计目前都正常,半个月的努力没有白费
科技与狠活20:矢量控制算法FOC之PID速度环惯性模式演示,之后关于FOC实验先告一段落了,回顾职场过往经历,聊聊未来计划,开始下一阶段挑战
科技与狠活21:FOC控制算法实现两个旋钮同步孪生控制效果,跟随运动效果,基于电流环实现,记录下调优经验
STM32的智能农业大棚系统
稚晖君Dummy复刻换上钢板,机械臂终于有了她该有的样子,前前后后一顿折腾,有了更多扩展的可能
科技与狠活2:避坑,复制dummy没那么简单吧,35步进电机FOC控制,问题说明1
FOC磁定向矢量控制到底什么波形,实测呈现,后续需要进一步把硬件优化下,对无刷电机得控制,还是有点兴趣
迟来的轮腿进度
华南某电机生产车间,全是机器人在工作
晶振如何产生数字时钟信号?
就是调试一个磁定向控制,不符合预期,后续会重新优化软硬件,做个预告。后续开源
这么实用的设计,厂商竟然没想到?双2.5G +外置功放 MT7981B顶配方案
科技与狠活11:H7移植LVGL进行RGB屏幕驱动,基于SDRAM做显存,总算验证完毕,不容易
科技与狠活17:基于Odrive解决方案,进行FOC磁场定向控制算法测试,理论与效果差异很大,不过为后续机器人力反馈夹爪提供一些支撑,但还有一些问题需要搞明白。
科技与狠活5:Dummy真小白组装避坑说明,电机径向磁铁,减速器,相位接线,问题一个不能少,小白必踩坑
科技与狠活8:Dummy驱动强劲效果再呈现,必要问题再说明,让你少走弯路,硬件部分最后一讲,下次就是深度应用了吧
机器人复刻,组装,电机调试,别炸了,不然不好交代,齐步走
科技与狠活7:Dummy核心硬件终于可以自我迭代进化了,着实不易,算是里程碑吧,记录下
科技与狠活16:MOS全桥逆变电路测试波形正常,符合技术预期,技术版图即将收敛,下一步三相SVPWM算法即将开启
好看的上位机界面
双非电气待业在出租屋,今天第二次面试,告诉大家面试主要问什么